压滤机入料泵事故分析及预防
1 概述
本文讨论的并非泵体本身的故障,因为事故发生在泵体,而实则是整个压滤机入料系统的问题。
2 厂型介绍
某选煤厂为年产 1200 万吨矿井型选煤厂,产品主要是动力煤,原煤经准备破碎至 50mm 以下,然后全部入洗,粒度 50mm 以下的原煤采用重介旋流器入洗,建筑一体化污泥脱水设备国家补助,50~100mm 大块为重介浅槽分选,0.25mm 以下煤泥经浓缩后,为板框式压滤机和加压过滤机联合回收。而这两种压滤机的入料泵都曾经发生了令人匪夷所思的事故。
2.1 板框式压滤机入料泵泵壳开裂事故介绍及分析。
该厂使用的是景津压滤机集团有限公司的板框式压滤机,型号KZG400/2000-U,其所用入料泵型号为 100ZJ-I-A50。
一天,突发压滤机入料泵不上料,而且泵体逐渐发热升温,继续试用转,建筑一体化污泥脱水设备哪家好,较终导致泵壳开裂,将泵体打开,并未发现异常,各部件未见明显损坏,为什么泵壳开裂而蜗壳没有损坏呢?由于蜗壳是处在一个内外均压的环境中,即浆液在蜗壳内外都充满了整个空间,而可以向外膨胀的压力全部集中在泵壳上,较终导致了泵壳开裂,沿管路向上寻找堵塞部位,检查止回阀时,秦皇岛建筑一体化污泥脱水设备,方发现止回阀摇杆断裂后,阀瓣和煤泥里的棉纱等杂物聚集卡死阀门出口,使得进料受阻,故而泵不上料,泵内压力积聚,发生泵壳裂纹。
预防此类事故的方法只能是经常检修各阀门情况和管路,对煤泥系统加强管理,防止杂物进入。
污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过浓缩及消化处理,含水率仍高达96 %,体积很大,难以消纳处置,必须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。
2,一般板框式压滤机与其他类型脱水机相比,泥饼含固率高,可达 35%,如果从减少污泥堆置占地因素考虑,板框式压滤机方案。 滤板的移动方式。要求可以通过液压一气动装置全自动或半自动完成,操作不方便 ,滤布振荡装置,以使滤饼易于脱落。与其他型式脱水机相比,板框式压滤机大的缺点是占地面积较大。
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系统流量不足
造成系统流量不足的原因是:油箱油面过低,液压泵吸入不良;油液粘度太大或太小;泵磨损严重,性能下降;油缸、阀密封元件损坏、内泄太大等。通过补油、清洗滤油器、更换粘度合适的油、修理或更换液压元件,可以解决流量不足问题。
系统无压力或压力不足
系统压力不足造成油缸爬行、油缸不能保压,主要是溢流阀发生故障,建筑一体化污泥脱水设备售后服务周到,压力油路外喷泄大,液压泵、阀、油缸等元件磨损严重、密封元件损坏等,解决的方法是:修理或更换溢流阀,检查各密封处, 及时修理或更换。
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